摘 要:
通過分析2002~2006年間約500多份型式試驗報告、原始記錄及試驗波形,并且跟蹤一臺合成試驗用輔助斷路器單極一年多的開斷情況,認為就目前的生產(chǎn)工藝和制造水平而言,真空斷路器的開斷潛力還遠遠沒被徹底發(fā)現(xiàn)。 關(guān)鍵字:真空斷路器 真空滅弧室 電壽命 電磨損 短路開斷試驗
引言:
真空斷路器以其熄弧能力強,燃弧時間短,觸頭磨損小,機械壽命長,維護量小,滅弧室更換容易等一系列特點深受用戶的青睞,目前更是在40.5kV及以下電壓等級的市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。運行部門常將真空斷路器在型式試驗時通過的機械壽命次數(shù)及額定短路電流開斷次數(shù)(即電壽命)作為維修及滅弧室更換的依據(jù)[1~2]。上世紀(jì)90年代中期曾有廠家對12kV真空斷路器產(chǎn)品進行過75次額定短路開斷電流試驗,至于更高電壓等級產(chǎn)品,或者更多開斷次數(shù)的驗證,由于試驗費用太高,沒有廠家愿意負擔(dān)這樣的研發(fā)成本,所以并沒有進一步深入研究。通過分析2002年至2006年5年間的約500份型式試驗報告、原始記錄及試驗波形,并且跟蹤記錄一臺合成試驗用輔助斷路器單極一年多的開斷情況,進一步的研究和驗證了真空斷路器極限電壽命能力。
型式試驗報告的分析結(jié)論: 查閱500余份真空斷路器及開關(guān)柜的型式試驗報告及原始記錄后發(fā)現(xiàn),共有75臺次真空斷路器試品在短路開斷試驗過程中出現(xiàn)問題。分析發(fā)現(xiàn):發(fā)生問題試品的開斷次數(shù)區(qū)段有這樣一個規(guī)律:試驗產(chǎn)品隨著開斷次數(shù)的增加,試驗失敗率反而在大大減少。其中,發(fā)生問題的開斷次數(shù)區(qū)間在1~10次中的占65.3%,11~20次中的占24.0%,21~30次中的占10.7%,30次以上的為0%,見表1。 表1:試驗出現(xiàn)問題區(qū)段分布表
規(guī)律:試驗產(chǎn)品隨著開斷次數(shù)的增加,試驗失敗率反而在大大減少。其中,發(fā)生問題的開斷次數(shù)區(qū)間在1~10次中的占65.3%,11~20次中的占24.0%,21~30次中的占10.7%,30次以上的為0%,見表1。
開斷失敗的原因很多[3~4],主要有:
①開關(guān)裝配調(diào)試不當(dāng),如滅弧室安裝偏心,緊固螺絲松動,反彈或彈跳過大;
②機構(gòu)可靠性差,行程特性曲線不理想;
③滅弧室內(nèi)部缺陷,如真空度不合格,老煉不充分等。從表1可以看出,開斷試驗中大部分問題出現(xiàn)在電壽命試驗開始階段,一旦度過這段過程,熄弧失敗的幾率就開始減小。失敗的原因盡管不排除滅弧室本身問題,但現(xiàn)在真空滅弧室的生產(chǎn)工藝和制造水平已相當(dāng)成熟,合格率相當(dāng)高,而且出廠時還要經(jīng)過數(shù)次高電壓、小電流的充分老煉,多道真空度檢測工序,出現(xiàn)問題的概率應(yīng)該說很小。其實就算是由于滅弧室自身的缺陷造成開斷失敗(如熔焊、未滅弧),包括觸頭材料內(nèi)部大量排氣造成真空度下降,或者觸頭材料熔化后產(chǎn)生的金屬微粒飛濺使滅弧性能下降等原因,也應(yīng)該是隨著開斷次數(shù)的增多,失敗幾率逐漸增加??墒聦嵡『孟喾础i_斷30次以上的試品都通過了電壽命試驗,甚至是同一臺產(chǎn)品連續(xù)成功做了兩輪電壽命試驗,即同時滿足文[5]要求的274次E2級延長的電壽命試驗和文[6]要求的滿容量開斷30次的電壽命試驗。
由此可見,短路開斷失敗的關(guān)鍵因素并不在滅弧室本身,而在于斷路器設(shè)計存在缺陷,或者裝配調(diào)試過程中的不認真及人為疏忽等方面??梢哉f,一臺設(shè)計合理、裝配合格且調(diào)試良好的開關(guān),只要選配合格的真空滅弧室,理論上都能夠通過幾十甚至上百次的額定短路電流開斷。
驗證性試驗及結(jié)果: 影響電壽命的主要因素是電磨損,包括滅弧室、滅弧介質(zhì)、觸頭三方面,通常認為起決定作用的是觸頭的磨損,其取決于電弧能量即開斷電流和燃弧時間。
大量的試驗結(jié)果表明[7]:雖然燃弧時間的長短對單次開斷是隨機的,其平均燃弧時間則是趨近的,即可忽略首開相、后開相的影響,完全用開斷電流作為參考量。 根據(jù)真空電弧理論分析可知,真空電弧電壓是一個接近的數(shù)值,不受外施電壓大小的影響,只需一定大小的外施電壓就可維持真空電弧燃燒,所以只要短路電流滿足要求,可以采取降低電壓的方法進行電壽命開斷試驗[8~9],其觸頭磨損程度應(yīng)該能夠等效全電壓的情況。依據(jù)此原理,合成試驗所用輔助斷路器由于每次均參與開斷短路電流,也承受較高的恢復(fù)電壓,故仍能滿足對觸頭的磨損要求。所以,通過對2005-2006年站內(nèi)合成試驗用輔助斷路器開斷實驗的記錄與分析,來考核驗證真空斷路器的電壽命極限開斷次數(shù)能力,試驗原理見圖1。圖1中FD的滅弧室型號為TD-40.5/1600-31.5(編號0402578),自更換該滅弧室起,記錄了其每一次的開斷情況,同時為了滿足試驗的等價性,特意將它每次的燃弧時間整定為9~11ms。不同于目前流行的等效累計法[10~11],將各種開斷電流全都等效推算至滿容量下一起考核壽命,此次紀(jì)錄沒有考慮低于額定短路開斷電流的情況,只記錄了開斷31.5kA額定短路電流次數(shù),即滅弧室觸頭實際的磨損程度要比記錄情況還要更加苛刻。
HK-合閘開關(guān) SP-試品 FL-分流器 FD-輔助斷路器 YQ-延弧回路點火球 KLH-空心電流互感器 GQ-電壓回路點火球 圖1 合成試驗回路原理結(jié)構(gòu)圖
圖2:T100a長燃弧大半波開斷工頻示波圖
圖3:T100a長燃弧大半波開斷TRV波形
止至2006年7月底,共進行40.5kV、31.5kA等級各種產(chǎn)品試驗約20臺,該極滅弧室總共開斷31.5kA電流211次,累計開斷電流6600kA,累計燃弧時間約為1900ms。7月27日,將此極滅弧室作為試品進行了40.5kV、31.5kA合成開斷試驗,一共進行了3次有效開斷,其中,一次對稱電流開斷,燃弧時間為8.5ms;一次大半波中燃弧開斷,燃弧時間為10ms;一次大半波長燃弧開斷試驗,燃弧時間為12ms(T100a可以說是短路開斷試驗里最嚴(yán)酷的項目之一),3次開斷均成功,圖3、圖4為開斷試驗波形。隨后又對該滅弧室進行了絕緣試驗,其中工頻耐壓達到100kV,高于標(biāo)準(zhǔn)要求(95kV),沖擊耐受電壓水平略低于標(biāo)準(zhǔn)要求(185kV),達到182kV。這充分證實了此只滅弧室仍然具備很強的滅弧能力,能夠滿足繼續(xù)使用的條件[12]。解剖后發(fā)現(xiàn):盡管觸頭面開槽大部分已熔化粘連,局部已產(chǎn)生凹坑,但觸頭表面燒損最嚴(yán)重處只有約1.4mm,且觸頭燃弧覆蓋面比較均勻,且金屬蒸汽對屏蔽筒的噴濺也比較輕微,說明縱磁場結(jié)構(gòu)電極控弧能力很強。觸頭燒損情況見圖4。
當(dāng)然,并不是說每個批次生產(chǎn)的真空滅弧室都能達到200次以上的電壽命能力,其差異還是存在的,但是,根據(jù)在試驗站的多年工作經(jīng)驗,輔助斷路器大多能夠完成150次以上的額定短路電流開斷,因此,該只滅弧室并不屬于個例,應(yīng)該是帶有普遍性的。
結(jié)論
通過上述驗證性試驗證明,就目前的制造工藝和技術(shù)水平而言,滿容量電壽命開斷次數(shù)20、30甚至50次并不能真實反映真空斷路器實際的電壽命開斷能力。如果一切環(huán)節(jié)均配合正常的話,真空斷路器的電壽命極限開斷次數(shù)的潛力非常大,應(yīng)該大多具備超過100次額定短路電流開斷的能力。如果運行中僅依據(jù)型式試驗中驗證的電壽命開斷次數(shù)來更換真空滅弧室,無疑會造成相當(dāng)大的浪費。